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···CLM2250 煤立磨調(diào)試過程中出現(xiàn)問題的解決措施

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2018-03-17  瀏覽次數(shù):104
核心提示:趙林茂,張連?。▋?nèi)蒙古蒙西水泥股份有限公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017000) 我公司新建 4000t/d 生產(chǎn)線 2013 年 2 月份投產(chǎn)以來,

 

 趙林茂,張連俊
(內(nèi)蒙古蒙西水泥股份有限公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017000)

    我公司新建 4000t/d 生產(chǎn)線 2013 年 2 月份投產(chǎn)以來,煤粉制備系統(tǒng)一直不能正常運行,煤磨臺時產(chǎn)量小,電耗高,設(shè)備運行不穩(wěn)定,嚴(yán)重影響到整個生產(chǎn)線的達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)。

1 主要設(shè)備及原煤情況
    煤粉制備系統(tǒng)主要設(shè)備參數(shù)見表 1。

    為了節(jié)約資源,提高當(dāng)?shù)刭Y源綜合利用率,我公司煅燒水泥熟料用煤,采用原煤與當(dāng)?shù)叵疵簭S洗選煤碳后剩余的低熱值中煤 1∶3 搭配使用。

2 存在問題分析及解決措施
2.1 煤磨吐渣量大
    1)噴口環(huán)與磨機殼體間隙應(yīng)為(10±5)mm,現(xiàn)場實測噴口環(huán)與磨機殼體間隙偏大,為 10~25mm(噴口環(huán)端面為傾斜結(jié)構(gòu),與殼體間隙上大下小),單位通風(fēng)面積增大,磨內(nèi)風(fēng)速減小,磨內(nèi)物料循環(huán)量增大,造成煤磨吐渣量增大,產(chǎn)能下降。 為此,利用倉滿停機、臨停等檢修時間,對磨損的噴口環(huán)進(jìn)行補焊,提高磨內(nèi)風(fēng)速,使得吐渣量由 10t/班左右降低到 3t/班以下。

    2)煤磨噴口環(huán)面積偏大會造成通過風(fēng)環(huán)處的風(fēng)量分配不均,旋向上升氣流產(chǎn)生紊亂,使氣體的攜帶能力較弱, 物料返回磨盤或落入噴口環(huán)底部刮料腔,引起料層厚薄不一,增加循環(huán)量,增大吐渣量,影響磨機臺時產(chǎn)量。為此,根據(jù)煤磨噴口環(huán)結(jié)構(gòu)特點,制作了(100×80×10)mm 的菱形耐磨鋼板 36 塊,緊貼噴口環(huán)端面進(jìn)行焊接,焊接方法見圖 1。 焊接前調(diào)整耐磨鋼板高度,保證耐磨板與磨機殼體最小徑向間距 5mm左右, 使用結(jié)構(gòu)鋼和 4.2 焊條打底, 所有焊縫滿焊2遍,每焊完一次,清除藥皮,并錘擊焊縫,防止夾渣并消除焊接應(yīng)力。

2.2 煤磨風(fēng)量小
    對整個系統(tǒng)進(jìn)行詳細(xì)的漏風(fēng)檢查, 在運行過程中,能處理的及時進(jìn)行密封,不能處理的,利用臨停、倉滿時機進(jìn)行密封,消除系統(tǒng)漏風(fēng)。 同時對原來熱風(fēng)管道角度太大地區(qū)增加了放料閥,定期將吸入管道內(nèi)的細(xì)粉料外排。 進(jìn)入煤磨的熱風(fēng)量增加后,使得煤磨產(chǎn)量提高、電耗降低。

2.3 給煤機故障頻繁造成煤磨空運轉(zhuǎn)時間長
    將給煤機滾筒外移,并且利用停機時間,在給煤機內(nèi)部的皮帶上面,從原煤倉下料口到入磨口平行焊了兩塊擋風(fēng)板,見圖 2,減少落入清掃器原煤量,同時崗位人員及時檢查維護清掃器及皮帶,減少故障率。

2.4 磨內(nèi)刮板腔刮板磨損嚴(yán)重
    采用耐磨焊條對刮板腔內(nèi)刮板進(jìn)行補焊和加固,保證刮板長期穩(wěn)定運行。

2.5 煤磨產(chǎn)量低
    在保證煤磨主機和輔機設(shè)備運行正常的情況下,加大煤磨熱風(fēng)用量,重新設(shè)定煤磨中控壓差值、跳停值等操作參數(shù),邀請集團公司內(nèi)部其他企業(yè)有經(jīng)驗的煤磨中控操作員進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn),提高中控人員的操作水平,使煤磨的臺時產(chǎn)量由 40.13t/h 提高到 44.55t/h。

2.6 煤磨振動大,跳停頻繁
    經(jīng)分析主要原因有:1) 由于原煤給煤機下料不穩(wěn),形不成穩(wěn)定料層,造成磨輥振動,超出設(shè)定值,引起磨機跳停。2)由于在調(diào)試期煤磨中控人員操作經(jīng)驗不足,入磨熱風(fēng)用量偏小,磨內(nèi)溫度低引起磨輥振動,造成磨機跳停。 3)煤磨跳停限值設(shè)置偏小。

    在解決了原煤機經(jīng)常斷料、下料不穩(wěn)的問題以及加大煤磨熱風(fēng)用量后, 加大了煤磨跳停限值的設(shè)置,問題隨之解決。

3 效果分析
3.1 煤磨電耗和臺時產(chǎn)量對比
    技改前后煤磨電耗和臺時產(chǎn)量對比見表 2。

3.2 煤磨操作參數(shù)對比
    公司要求煤磨中控操作人員加大磨內(nèi)壓差,提高磨出口風(fēng)壓,同時對調(diào)試期間出磨煤粉指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整,出磨水分由原來的≤1.5%調(diào)整到≤1.0%;0.08mm篩余由原來的<18%調(diào)整到<10%,技改前后煤磨中控操作參數(shù)及出磨煤粉質(zhì)量對比分析見表3和表4。

4 結(jié) 論
    在日常設(shè)備維護、保養(yǎng)到位的基礎(chǔ)上,通過采取對煤磨噴口環(huán)間距、面積大小的調(diào)整;原煤給煤機滾筒位置調(diào)整和原煤擋料板的焊接;加強系統(tǒng)密封;加強中控操作人員的操作水平等措施后,煤磨穩(wěn)定運轉(zhuǎn)率達(dá)到了 100%, 煤磨臺時產(chǎn)量已接近設(shè)計值 45t/h。進(jìn)入生產(chǎn)期后,隨著設(shè)備管理到位、中控操作人員操作技能水平的提高,公司加大了原煤中中煤的摻入比例,6 月份煤磨臺時產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了 50t/h, 噸煤粉電耗進(jìn)一步降低。

 

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